廢紙造紙綜合廢水的治理
針對廢紙紙漿綜合廢水的特點,根據生產紙張品種,在生產過程中采取清潔生產工藝, 提高廢水循環利用率,降低清水用量,為零排放打下了堅實的基礎。為了能滿足生產需要,在廢水治理中采取“物 化+生化”的處理工藝,使污水經處理后各項指標均達到排放標準。
DoA11廢水來源及水量
DoA1經過改造以后,污水處理站的廢水主要來源于制漿車間的碎解、篩選、除渣、洗滌等工序,由于采用間歇式打漿,廢水排放不穩定,存在著一定的周期,約2.5h一個周期
DoA12污水水質及排放標準
DoA1由于該公司主要利用廢紙為原料,水質不穩定,變化較大,特別是CODCr波動較大,具體情況詳見表1。
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DoA13污水處理站的工藝流程
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DoA13.2.1預處理
DoA1該工藝過程中,預處理主要包括格柵、曲面斜網、調節沉淀池、沉淀氣浮池。
DoA1(1)格柵主要攔截廢水中的塑料皮,采取篩網與格柵相結合,以便于漿料的回收,同時也為后道工序打下基礎。
DoA1(2)曲面斜網采用120目的熟料尼龍網進行漿料回收。
DoA1(3)調節沉淀池主要起到均衡水量、水質、去除比重較大的懸浮物的作用,污泥通過特制的吸泥機排放到污泥濃縮池中。
DoA1(4)沉淀氣浮池采取斜板沉淀與壓力溶氣氣浮相結合。此種工藝比較先進,結構比較合理,運行效果比較穩定。
DoA13.2.2生化處理
DoA1該工藝中的生化處理采取生物接觸氧化法。設計上采取新老結合,容積負荷取2.5KgBOD5/m3·d,布水方式采用多點布水,“S”推流式曝氣裝置采用新型推流式旋轉曝氣器。通過工程實踐,氧化利用率在18%左右,能耗較低,而且在氧化池中使用了生物催化劑,藥劑彌補了廢水中氮、磷的不足,使生物生長曲線比較穩定 [1] (從生物培訓到掛膜僅用了15天)。
DoA13.2.3氣浮池
DoA1在生物接觸氧化池后,為了去除脫落的生物膜,通常使用二沉池。本工程為節約投資充分利用現有設備,以氣浮池代替二沉池,能達到同樣的效果。
DoA13.3主要設備
DoA1該工藝采取的主要設備詳見表4。
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DoA13.4污泥處理
DoA1本工藝過程中污泥產量主要來源于調節沉淀池、沉淀氣浮池以及氣浮池,污泥以泥砂、細小纖維、脫落生物膜為主。經過污泥濃縮后,經帶式壓濾機脫水后,外運填埋。
DoA14運行效果
DoA1經過近半年的運行,處理效果穩定,產品質量未因采用回用水引起波動,經環保部門的現場取樣監測,各項指標均達到了排放標準。各處理單元運行效果詳見表5。
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DoA15處理成本分析
DoA15.1工程總投資
DoA15.2勞動定員
DoA15.3動力消耗
DoA15.4藥劑消耗
DoA15.5污水處理總費用
DoA16工程結論
DoA1(1)以廢紙為原料的造紙廢水,由于原料不穩定,造成水質變化大,因此在設計中,特別是物化系統,耐沖擊系數應大一些。
DoA1(2)在推進式生物氧化池中,應考慮多點進水,避免局部容積負荷過大。
DoA1(3)生化系統在啟動初期應注意生物相的變化,注意廢水的pH值的變化,并控制在6.5~7.5之間。
DoA1(4)生化系統在運行過程中應保持充足的營養,工程中運用的生物催化劑效果好,易于控制,利用率較高。
DoA1(5)調節沉淀池考慮排泥設備。
DoA1(6)根據PAC與pH值的關系,正確的控制加藥量,及時調整pH值。
DoA1(7)工程中廢水經過處理后,直接用于生產,回用率在90%左右,而且對生產產品質量無影響,為下一步的零排放打下了堅實的基礎。
DoA1(8)在生產過程中采用清潔生產工藝,逆向回水路線比較成功。
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